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醚化反应釜温度控制改良方案

发布日期:[ 2014年2月19日 ] 共阅[ 4458 ]次

1 醚化反应釜的温度控制现状

目前国内所有醚化反应釜装置生产厂家都已采用 DCS系统对生产实行监控,国内DCS系统占主 流,国外DCS系统也有几家,但都未实现对整个 流程的自动控制,基本仍处于手动控制状态 。 原因大致有以下几点:

补.生产厂家装置规模较小,自控投资较少;

b.整体工艺装置设计时自控设计不完善,没 能按照全自动要求的水平来设计,很多影响控制 的重要参数没有引入到DCS中;

C.生产工艺为间歇加料逐级反应,反应过程 干扰因素较多,当多个釜同时运行时反应釜之间 耦合严重;

d.熟练的、有责任心的操作工在整个反应过 程中凭经验很容易完成操作;

e.仪表白控维护人员较少,自控阀门及仪表 等设备维护跟不上。

随着人力成本的上升、对产物质量稳定性的 提高,公司对由DCS系统实现全自动生产控制的 需求也越来越高。山东HD公司纤维素醚项目的 醚化反应釜温度控制中,采用了和利时自动化有限公 司开发的专家控制系统,此系统包括自动精密加 料、自动升温及恒温控制等,在现场投运的效果在 国内已处于水平。

2 醚化反应釜的工艺流程介绍

涉及到醚化反应釜的醚化反应过程即醚化I一Ⅲ 过程。不同型号的产物工艺过程有所不同,主要 体现在加料量、升温时间、恒温温度和恒温时间 上。以某一型号的纤维素醚为例,醚化反应釜的工艺 流程如图1所示。

生产工艺过程大致如下:

a.化碱。在化碱釜(图1中未画出)中将片 碱升温融化。

b. 碱化。将化碱釜中液碱打人醚化反应釜,加入 溶剂,加粉碎棉,喷淋。

C.醚化I。抽真空一0.04MPa,加入环氧丙 烷,冷搅拌40min,温度控制在24% ;升温至 T1℃=, 时间t1min;恒温控制T1℃,计时t2h。

d. 醚化Ⅱ。加人氯甲烷,升温至T2℃ ,时间 t3min;恒温控制 T2℃,计时t4h。

e.醚化Ⅲ。升温至 T3℃ ,时间t5min;控制 在 T3℃,计时t6h。

3 醚化反应釜温度控制的特点

由醚化反应釜的工艺流程可知,醚化反应釜的温度控 制分为升温阶段控制和恒温阶段控制。

升温阶段要求在规定的时间范围内将釜温升 到所要求的温度。升温时间过短或过长对醚化反 应都会产生不良影响,造成化学反应不充分或过 反应,影响到产物质量。升温过程主要控制两个 目标:升温时间和升温温度。

恒温阶段要求将釜温控制在设定值士l℃内。 釜内温度通过热水(90℃左右)、循环水( 30~ 40℃)和冷水(7℃左右)交替循环控制来实现。 热水用于升温,循环水用于正常降温,冷水用于紧 急降温。执行器为热水进出口电磁阀,循环水进 出口电磁阀,冷水进出口电磁阀,总管道主路、旁 路调节阀。

在整个醚化过程中釜温控制的难点是醚化 Ⅱ阶段,原因是醚化Ⅱ阶段加入氯甲烷,化学 反应比较激烈,不好控制。醚化Ⅱ阶段详细过 程如图3所示。

醚化Ⅱ升温过程分两个阶段,前一阶段为吸 热阶段,后一阶段为放热阶段。恒温阶段也分为 两段,前一阶段为反应剧烈阶段,后一阶段为反应平缓阶段。对象特性在升温过程和恒温阶段均会发生较大改变。

升温过程的吸热阶段直接通热水快速升温, 到放热阶段由于釜内化学反应开始变得激烈,会 释放大量的热,此时停止加热,靠夹套内热水温度 及自身化学反应放热升温。有时化学反应可能剧 烈一些,温度和压力上升比较快,这时将用循环水 来降温,必要时用7℃水进行紧急降温。升温阶 段控制的好坏关键是停止通入热水时间控制得是 否合适,停止通入热水要选择在醚化反应釜由吸热变 为放热这个时间段。

恒温阶段前期化学反应较剧烈,大约持续 25 min,该阶段比较难控,利用循环水降温比较频繁, 后期化学反应已基本完毕,温度趋于平稳。如果温 度上升过快,将采用7℃水紧急降温。如果降温过 度,将通人热水将温度升上来。正常操作应该是通 过循环水即可实现釜温在允许的范围内,出现冷水 紧急降温和热水升温说明操作不合理。

醚化反应釜控制是一个比较典型的批处理控制, 一个产物生产周期大约13h。醚化反应釜每次生产的 产物型号根据生产计划而定。

4 醚化反应釜温度控制方案的优化

4.1 温度控制优化

分成产物选择、恒温控制、升温控制优化,以 及升温预测和提前干预,满足升温时间要求。 针对升温过程及恒温过程利用先进控制中的模糊 技术,读取历史数据进行了分析,同时对操作人员 的控制思路进行了模拟分析,总结出一套自整定 模糊预测控制策略,根据相关产物的工艺边界条 件进行相应的操作温度控制。引入温度变化率和 压力变化率,限制和干预升温时间。该模糊控制 并不是严格意义上的模糊控制,缺少数学推导过 程,是从工程解决问题角度上设计的。

产物选择:以前的操作,需要根据不同型号产 品设置很多相关参数。优化后,只需要选择产物 型号,相关所有参数就会自动显示在画面上,并可 人工修改保存,下次再选择该型号产物时即这次 修改后的数据。这样既避免了输入错误,又减轻 了操作人员的劳动量。参数设置如图4所示。

醚化前恒温控制:24℃恒温,当循环水温度大 于25℃时(夏季),用冷水作为减温水,其他季节 用循环水作为减温水。

升温控制:用热水作为加热水,循环水作为减 温水。

a.开热水,当温度升到离目标值8℃(注季 节会造成循环水温度偏差,循环水温度为30℃ 时,该值为9℃;循环水温度为40℃时,该值为 IO℃)时,首次开3min,停5min观察。

b.如果升温率大于0.3,说明温度升高太 快,需要开lOs冷水,停3min观察。

c.优化算法会自动计算升温时间并与升温 目标比较,实时调整循环水,让升温时间等于目标 升温时间;实时计算T1(升温总时间)= T2(剩余 时间)+ T3(升温用时);K(升温率)×L(剩余时 间)+ T3(升温用时)与T1(升温总时间)实时比 较。

d.醚化恒温控制:时间到加上温度离目标值 为l℃时,进入恒温阶段。根据恒温目标值,偏差 1℃和温度变化率,实时计算K(升温率)×T2 (lOmin时间)与温度目标值比较,很l℃开lOs循 环水,停3min;低1℃,开lOs热水。恒温保护:温 度很过目标值+0.8℃时,变化率大于0.05,开循 环水,起到温度变化率或压力变化率反向时才关, 停3min;变化率低,温度低于目标值+0.8℃时, 开lOs热水,停3min。温度很过目标值+1.1℃ 时,开循环水,到温度变化率小于0.005时才关。 醚化Ⅱ过程中步需要控制住温升速率。其 余与普通温控无二样。

4.2 循环水温度检测优化

因循环水温度在整个调节过程中是关键因 素,其温度会影响调节效果,必须测量循环水进水 温度。夏天温度太高,部分调节不起作用;冬天温 度低,调节方式不同。所以必须稳定循环水温度 或检测稳定循环水温度,优化方案如下:

a.用冷水控制循环水温度在24~30℃之 间;

b.如上述稳定循环水温度不可行,就用软件 测量来实现,用循环水阀打开4min后的釜进水温 度来代替。

4.3 投料控制优化

原来的投料控制是用PID的逻辑实现,逻辑 复杂,不能满足不同料、不同季节的实用性,现作 如下优化:

a.改为优化函数,进行无差调节。偏差小于 30kg开始关调节阀,小于20kg调节阀关到70% , 小于lOkg调节阀关到50% ,小于5kg调节阀关到 20% ,小于1kg调节阀关到5% ,小于0.5kg调节 阀关到1% ,小于1% ,关总阀;但因阀的特性,24 个阀每个的情况都不同,要分别整定和调试。为 了克服其变化,用PID修正其非线性。

b.无论手动控制、自动控制都能看到加料前 的重量、加料目标值、加入料、剩余量和实时重量, 避免运行人员手工记录和计算这些量。

c.进料总阀在自动时根据进料分阀开度来 开关,无需干预;选手动控制时,可进行手动控制。

4.4 控制方案的测试结果

本醚化反应釜温度优化控制方案在山东HD公司 纤维素醚项目的测试结果见表1。

其余各项均在次测试中就100% 达到控 制要求,其中较难的醚化Ⅱ(小)次由于对对 象了解还是有所偏差导致失败,经过分析对象特 性之后调整了相关参数,后两次都很成功,经过 10多次的测试,验证了该控制方案思路正确,控 制效果良好。

5 结束语

该醚化反应釜温度优化控制方案,从工程问题角 度上进行设计,针对醚化反应釜温度变化的特点与控 制难点,将醚化反应釜温度偏差和温度变化速率划分 为若干个区域,对多个参数进行调节,实现了醚化 釜温度的精密控制。和利时公司通过对醚化类产 品定制控制功能块,并对其调试后可知,该功能块 使用简单、调试方便,并且能够达到预期控制目 标,可以在类似的间歇式反应釜温度控制中进行 推广,希望能对间歇式反应釜温度控制系统的改 进提供借鉴。

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