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一台不锈钢反应釜压料管管卡脱落、壁厚减薄原因分析及建议

发布日期:[ 2013年7月16日 ] 共阅[ 3911 ]次

设备的全生命周期管理分为前期管理、运行维护管理、轮换及报废管理三个阶段。 随着我国特种设备监察、检验机构对压力容器监管、检验力度的加大,特种设备使用单位尤其是有特种设备使用经验的大、中型公司对压力容器的安全管理工作日趋重视。在化工、医药等行业的化工工艺过程中,内装有搅拌装置的反应釜被广泛应用,以使参加反应物质充分混合或物料的均匀受热、冷却。根据“浴盆曲线” 理论 ,在压力容器投用初期,设备失效率较高。因此,当设备投用满3年 ,进行首次全面检验时,在检验过程中可发现设计、制造、使用等环节造成的缺陷。

1 检验案例

1.1 设备基本情况

图1和表1分别为某公司于2009年购进并使用1台6000尝97久久超碰国产精品最新的简图和技术特性参数表。

1.2 检验结果

2012年,在首次全面检验时发现该容器存在以下缺陷:

(1)管卡根部,距离管卡与封头连接的角焊缝上缘5 mm位置有裂纹、裂缝;

(2)内筒简体液面以下壁厚整体减薄2 mm,较小壁厚22 mm;内筒下封头壁厚整体减薄3 mm,降至23 mm;

(3)下封头部位有个别压料管管卡脱落,管卡的残余部分高出内筒/封头内壁2~3 mm。管卡脱落处的压料管后内筒封头较小壁厚19 mm,减薄面积约3 cm×5 cm,比管卡及焊脚外侧封头壁薄4 mm,比无管卡的压力管后内筒封头壁厚薄3.5 mm;

(4)靠近内筒封头底部位置的压料管上侧管壁有局部穿孔,压料管进口处部分管体缺失。全面检验时,对反应釜内筒内壁焊缝做磁粉检测,未发现表面缺陷存在,液面以上未见减薄。审查图纸时,《技术要求》中标有&濒诲辩耻辞;设备制造完成后,进行整体(包括压料管)消除应力热处理,热处理后严禁在简体上施焊。&谤诲辩耻辞;

1.3 原因分析

(1)壁厚的整体减薄主要原因是工艺料与容器内筒内壁的磨损和呈酸l生无机盐工艺料对容器内筒材质的腐蚀,其根源在于设备设计选材时“性价” 比的考量,本文不作进一步分析。

(2)造成管卡裂纹、脱落的原因主要由以下叁方面构成:①管卡与压料管采用过盈配合方式进行装备,压料管未固定于管卡上,反应釜在使用时,工艺料在搅拌过程中不可避免的会对压料管进行冲刷作用,致使压料管晃动,撞击管卡。管卡受到周期性疲劳载荷作用。在反应釜使用过程中,管卡至少一面受到间歇拉应力作用。②虽然管卡在焊接过程中,焊脚圆滑过渡,但是管卡与封头壁面连接部位存在的不连续结构是无法避免的,产生了应力集中。③呈酸陛的工艺料。在疲劳载荷、应力集中、酸濒生介质的共同作用下,造成了管卡根部的裂纹或管卡局部断裂脱落现象。

(3) 造成管卡脱落处的压料管后内筒封头壁厚局部减薄的主要原因分析:比较无、有管卡处和管卡脱落处的压料管后内筒封头壁厚减薄的情况,发现无管卡处封头局部壁厚未见增量减薄,有管卡处封头壁厚增量减薄量为0.5 mm,管卡断裂处封头局部壁厚增量减薄量为4 mm。压料管处封头表面均光滑,未见凹点且三处均处于同种介质环境下,因此管卡脱落处封头局部存在较大增量减薄的形成原因不可能是电化学或化学腐蚀。推理可知,造成封头局部增量减薄主要原因是流体作用。如图2所示,管卡脱落后,在内简体表面形成小凸起,工艺料流经此处时,受到管卡剩余凸起、压料管与封头内壁间隙的影响,流体在局部流速加快,加剧磨损,造成封头壁厚的局部减薄。从结构上看,造成设备壁厚局部减薄的原因根源在于压料管管卡脱落。

1.4 建议和方案

设备使用单位没有进行反应釜热处理的条件,因此无法对管卡、封头及内筒进行热焊修补。针对1.3节原因分析内容,本文提出以下建议和方案:

(1)进行容器设计时,去除釜内压料管、管卡结构,将反应釜出料方式改为下出料,对从而有效避免压料管震动、管卡脱落带来的影响;

(2)进行容器设计时,保留现有上出料方式,在筒体、下封头压料管固定管卡底部设置垫板,缩短年度检验、全面检验周期,及时发现、修补破损脱落的管卡及压料管。

(3)建议使用单位更换缺失、局部穿孔、壁厚过量减薄部分的压料管,并采用冷焊方法或高温金属修补剂对脱落的管卡及局部减薄的封头进行修补。

2 结论

根据&濒诲辩耻辞;浴盆曲线&谤诲辩耻辞;理论,在压力容器投用初期,设备失效率较高,建议公司在设备投入运行1~3个月安排检验,及时发现排除设备可能存在的隐患。建议反应釜设计单位根据设备使用单位情况,优选设备进、出料方式,改进压料管固定结构。

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